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自動化儀表故障解決方法大全

發布:2018-12-18 | 點擊:人次

摘要:自動化儀表故障解決方法大全資訊由優秀的流量計、流量儀生產報價廠家為您提供。儀表和電器不同,同為化工工藝生產服務,但儀表有其自身的特點:1、與化工設備結合緊密,相互影響較多。2、工藝異常和儀表故障區分困難。3、儀表設備由于固有的習慣思維,資。更多的流量計廠家選型號價格報價歡迎您來電咨詢,下面是自動化儀表故障解決方法大全文章詳情。

儀表和電器不同,同為化工工藝生產服務,但儀表有其自身的特點:1、與化工設備結合緊密,相互影響較多。2、工藝異常和儀表故障區分困難。3、儀表設備由于固有的習慣思維,資金和人力投入不夠。4、儀表專業化較強,與設備和工藝人員溝通困難。

因為以上特點,儀表故障分析不是孤立的只針對儀表本身,儀表人員要盡可能了解設備結構,工藝流程和生產特點及工藝生產趨勢歷史。為儀表故障分析提供幫助。

1、雙法蘭液位計大幅度波動。

安裝地點:二氧化碳吸收塔。

故障現象:液位顯示頻繁在零位和一個相對固定值之間上下波動。

危害:不能正常調節,容易出現串氣和超壓爆炸。

故障原因分析:負壓法蘭下部設備填料出現堵塞造成托液,致使負壓側頻繁出現氣液兩相或溶液空間被擠占。

處理:疏通阻塞并找出原因,防止再次出現。

提示:1、了解設備結構和前后工藝過程,2、了解近一段時間的生產條件變化情況。3、要結合科學分析和數據計算判斷,要有說服力。

2、液位顯示正常,出液泵抽空(工藝懷疑液位計故障)。

安裝地點:熱水塔。

故障現象:液位顯示在以上,但出液泵抽空并伴有小幅度波動,檢查管道無異物。

危害:不能正常調節,為防止抽空要增高液位,易造成滿液致使氣體帶液影戲生產。

故障原因分析:出液管進口處有間斷堵塞。

檢查處理:檢查泵進口遠端(設備近端)壓力變化,了解設備結構和制作過程,停車,打開設備發現有一鐵板在出口管下端,取出后故障排除。

提示:1、用間接方法判斷故障。2、了解設備結構和制作工藝情況。3、邏輯推理。

3、雙法蘭液位計顯示偏高并分時段波動。

安裝地點:常壓儲罐

故障現象:儀表設置好后初期顯示正常,液位變化時會出現較大誤差,靜液面時分時段顯示波動。

危害:可能造成溢液或空罐而造成浪費或影響生產。

故障原因分析:1、導壓管(毛細管)可能泄露。2、介質過于粘稠。3、罐體排氣不暢。

分析要點:液位計不可能堵塞,著重分析液位計本身和介質性質,另外考慮環境影響。

檢查處理結果:通過分析基本排除設備和介質影響,通過液位計分時段波動判斷其對溫度敏感,從而認為可能是罐裝的導壓介質不正常,毛細管有空隙。將負壓法蘭移至下方觀察一段時間,有所改善,從而判斷為負壓毛細管有氣隙。將毛細管拆除后故障排除。

提示:如果罐裝不正常的是正壓側,此故障無法排除,智能更換變送器。

4、塔頂溫度有規律波動。

安裝地點:精醇常壓塔出口。

故障現象:塔頂溫度出現節律性的波動。

原因分析:1、元件接觸不良。2、氣體流速不穩。

分析要點:兩種原因都不能排除,智能通過實測和查看工藝管道全程走向判斷。

檢查處理:用手持溫度計實測測點溫度或用手感粗判波動情況,證實溫度計正常,溫度卻有波動。通過實際查看工藝管道發現,在流程中有一為保微正壓設置的較隱蔽的水封槽,氣體間斷突破水封致使氣體流動速率波動,從而造成溫度波動。將水封液位降至zui低,故障現象減弱。

提示:1、了解工藝特點有助于分析判斷。2、通過對比排除法判斷。

5、微差壓變送器零點漂移嚴重

安裝地點:風管。

故障現象:多臺微差壓變送器出現嚴重零點漂移,有些出現分時段的規律性。

原因分析:1、變送器質量不好。2、導壓管路不暢通。3、溫度影響。4、機械位移影響。

檢查處理:1、首先檢查導壓管路,發現有較大應力,消除應力后部分故障排除。2、檢查變送器安裝情況發現部分變送器支架安裝不牢固,易產生機械位移。緊固后故障排除。

提示:1、對于微差壓變送器,導壓管道的敷設要合理和選用要合適的口徑。2、、微差壓變送器不同于普通差壓變送器,微小的位移就會帶來較大的偏差,安裝一定要牢固。3、微差壓變送器對環境溫度反應敏感,安裝時一定要將雙側導壓管并攏安裝。

6、數字溫度(K型)儀顯示隨室溫變化。

安裝地點:壓縮機本體。

故障現象:數字儀表(巡檢)隨著控制室溫度變化而變化。

原因分析:補償回路故障。

檢查處理:1、將儀表通入標準信號顯示正常,排除數顯儀故障。2、通過測試現場冷端和控制室溫差發現與儀表顯示誤差相當,初步判斷補償導線沒有補償作用。經檢測發現補償導線為偽劣產品,更換導線后故障排除。

提示:1、此種現象出現一般在冬季,此時室內外溫差較大。2、對于高溫場合不易被發現,隨沒有明顯故障,但對生產優化存在潛在影響。3、儀表安裝時,要對材料進行核實檢測,不能相信所謂合格證書和品牌。

7、紅外分析儀波動大。

安裝地點:甲醇塔分離器出口管。

故障現象:分析儀顯示波動較大。

原因分析:1、儀表電子線路不穩定。2、儀表檢測器故障。3、干擾氣體影響。4、儀表加熱系統故障。5、其它。

檢查判斷:1、首先通入穩定流量的標準氣體運行檢查,發現儀表工作穩定。2、檢查樣氣穩壓和水封裝置,工作正常。3、通入變化流量的標準氣體發現儀表產生較大波動,同時發現故障表需要的供氣壓力較大。通過以上檢查判斷為分析儀出口管路阻力較大,根據實際情況拆除部分冗長環節,故障消除。

提示:1、充分了解儀表原理和特性。2、在滿足工藝檢測需要的前提下,儀表結構越簡單越好。3、觀察要細致。

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自動化儀表故障解決方法大全

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